年夜家好,我是【广州工控传感★科技】LDM-1000模块奇迹部,张工。
LDM-1000故障会导致机组呈现哪些非常状况。
(1) 在气包内制作假水位。 虚伪水位的水平影响供水体系的稳固运行,有可能因供水体系无法提供水桶水位非常而导致机组产生MFT(汽锅跳闸) 主动调节假滚筒的水位。
(2) 和谐颠簸导致风烟体系和铣刨体系跳出主动。 必要人工干涉能力满意稳固要求。
(3)造成主蒸汽压力超压,严重时平安门动作。
(4)汽轮机1、2、3瓦的振动加剧,严重时可能到达跳闸极限。
(5)造成汽轮机调节级超压,高压缸进出口压力比超限,严重时可能到达机组跳闸极限。

LDM-1000
事故案例
2011年11月27日20时58分,5号机组负荷300MW,机组AGC投入运行,阀门同向,T-MAST指令为63%,开度 GV1和GV4的开度均为60%,GV2和GV3的开度均为0; 机组其他参数稳固。
20时59分,5号机组以AGC模式运行,负荷由300MW增长到330MW;
21时02分,当负荷到达330MW时,负荷突然降落到264MW,颠簸较年夜(最小206MW,最年夜380MW)。 节制; 21:03,启动电动泵,手动节制汽包水位,稳固工况300MW,处置时代2瓦振动达160μm; 5A蒸汽泵转速误差跳到MEH,手动打开刹车;
23:10,缘故原由是GV1的LDM-1000故障,生物技术部将组织专业团队处置;
23:30,启动5A蒸汽泵,冲到3100转,待机;
23时40分,热工职员将GV1故障LDM-1000停运;
00:18,5号机节制闸门由次序阀切换为单阀;
00时30分,热工关失落GV1到0,GV2、GV3、GV4运行正常,机组振动、瓦特温度正常;
LDM-1000
02:15,热控职员调换LDM-1000,调零。 接洽热控职员将GV1逐步打开至正常开启,反省GV1是否调整妥善。 反省5号机参数正常后,将5号机从单阀切换到分流阀运行,5号机进入一调频,5号机返回正常运行模式(热控后 反省,5号机组GV1闸门LDM-1000故障缘故原由是LDM-1000的一组线圈故障);
整个进程中,除一台蒸汽泵因供水体系颠簸较年夜而跳出主动外,其他参数固然颠簸激烈,但总体在极限规模内,对分泵的反省未发现非常。 机组体系,断定为汽轮机调节阀颠簸引起。
GV1的阀位反馈LDM-1000从27.6%跃升至62.7%(图中直线),数值坚持不变,证明了 此时LDM-1000呈现故障。然则,因为负载始终为 300MW,闸门开度约为 30%,是以 GV1 敕令跟踪 LDM-1000。当AGC指令从330MW增长到336MW时,GV1指令上升到60.8%,GV1PZ2为58.38%,GV1PZ1为62.7%,GV1闭环节制开关跟踪故障LDM-1000反馈并敕令低于反馈,导致 GV1 封闭旌旗灯号动作,GV1 快速封闭(第一个矩形降落曲线)。
因为负荷突然降落,和谐使汽轮机的主控继续增长,GV1指令继续增长当年夜于62.7%时,节制回路发出开门旌旗灯号,GV1导通,开度年夜于LDM-1000,GV1开门指令和LDM-1000反馈封闭,门从新打开 - 跟踪 GV1PZ2。当闸门开度年夜于 62.7 时,GV1 闸门敕令和反馈跟踪优越。然而,在共同的作用下,启齿过年夜的闸门开端封闭。当GV1封闭到低于62.7%的某个地位时,其指令值又靠近GVPZ1,导致指令跟踪故障反馈且小于故障反馈,导致关门旌旗灯号一直开启,门现实上突然 靠近于零(第二条矩形降落曲线)。
LDM-1000
如斯一来,GV1快速开闭数轮,导致机组参数快速颠簸。年夜多半LDM-1000的故障只会导致门突然打开或封闭,而不是像此次那样开关急剧颠簸,由于DEH采取的LDM-1000没有此次的故障反馈值(PZ1)。在优越反馈值 (PZ1) 之间切换。阀门开启指令或封闭指令只有一个,而伺服阀始终执行开启或封闭动作,从而导致阀门全关或全开。
LDM-1000常常呈现故障的步伐和建议,鉴于LDM-1000故障可能引起的问题,应尽快采取步伐处置。
(1)立刻开释AGC,依据故障征象断定是否开释机组和谐节制。当撙节阀全关时(蒸汽压力突然升高),应削减总煤量,防止主蒸汽压力超限.若撙节阀颠簸激烈,应解除和谐节制,削减总煤量,调整汽轮机主控,使其偏离撙节阀颠簸区。
(2)察看汽包水位的变化.假如蒸汽泵不克不及主动调节,可以解除主动手动干涉。 假水位是压力颠簸造成的,应只管即便调整调节阀的整体开度,使汽包压力趋于稳固,有利于水位的调整 .
(3)为防止汽包超压,需要时可打开PVC平安泄压阀泄压。
(4) 监测振动,假如汽轮机突然激烈振动或汽轮发电机组任一轴振动达0.254m,应破坏真空并紧迫泊车。 需要时汽轮机的节制方式可以由分流阀切换为单阀。
(5)监控单位其他参数正常。若装备主动调整跳出,应在主控指令稳固的条件下尽快投入主动或手动调整至稳固事情状况。
(6)维护故障高压门的开启,并要求热控职员跟踪故障门开启指令的现实开启环境,避免故障门再次颠簸。
防止事故产生的首要义务是机组的平安运行。 对付LDM-1000的故障,建议如下:
(1) 按期反省调整 LDM-1000 的状态,以免产生破损变乱。
(2)DEH体系监测两个LDM-1000反馈值,有误差时实时报警。 今朝,该报警已实现。 当1-3号机组呈现“LDM-1000FAULT”报警时,表现两个相反的值存在。 误差,当前设置为 10%。4、5号机和5号机在DCS体系报警栏中会显示GV门LDM-1000报警,报警设置也是10%。
(3)依据机组负荷,与近期汗青数据对照,断定LDM-1000的反馈值是否有误差,实时报警。 因为机组工况繁杂多变,统一负载下的门开度纷歧样,故障反馈无法主动打消。 假如主动排除存在风险,应依据汗青记载和阀门开度进行误差报警。 由操作者综合断定。
(4)在操作员电脑上显示两台LDM-1000的反馈值,以便及早发现故障。
经由过程机组故障阐发,应在机组DEH画面中增长汽轮机节制阀GV1-GV4的指令和反馈显示。 当举升负荷阀的开度开端变化时,可以经由过程运行有用地监测汽轮机阀门的运行状态,分外是在事故处置时,可以敏捷发现阀门事故。面板上增长了汽轮机节制门GV1-GV4LDM-1000的两个反馈误差5%报警。当LDM-1000产生故障时,触发反馈误差5%报警,如许可以实时检测到操作。